大型排污泵站故障原因分析
時(shí)間:2014-08-01
中國泵業(yè)網(wǎng)對大型排污泵站故障原因分析,指出由于輸送介質(zhì)中含有大量泥沙和各種纖維物體,使水泵磨損嚴重、堵塞嚴重、甚至燒毀電機;指出由于水泵長(cháng)時(shí)間在低揚程、大流量工況下運行,產(chǎn)生汽蝕、振動(dòng)、噪音、附加徑向力、水泵超功率等破壞。針對使用工況和運行工況,提出了改善解決措施確保泵站正常使用?! £P(guān)鍵詞 潛污泵站汽蝕疲勞破壞氣隙掃膛措施 引言 某污水提升泵站設計日排污水量19萬(wàn)噸,提升泵型式為潛水排污泵,5用1備,共6臺套水泵并聯(lián)運行。其單臺排污泵流量Q=1620m3/h,揚程H=47.5m,轉速n=1450r/min,配套功率P=315kW,通過(guò)固體顆粒為125×110mm。水泵無(wú)故障連續運行1年后,陸續出現各種故障,每次維修后正常運行沒(méi)多久,又會(huì )出現新的故障,如此反反復復1年多,也沒(méi)有徹底解決問(wèn)題,已經(jīng)嚴重影響到泵站的正常排污,需要全面分析故障原因并徹底解決?! ?、故障描述 經(jīng)拆解水泵、查看運行記錄、維修記錄及泵站現場(chǎng)實(shí)際,主要表現為: (1)耦合接口與泵體的聯(lián)接螺栓斷裂3根,耦合接口斷裂(見(jiàn)圖1)?! ?2)葉輪
中國泵業(yè)網(wǎng)對大型排污泵站故障原因分析,指出由于輸送介質(zhì)中含有大量泥沙和各種纖維物體,使水泵磨損嚴重、堵塞嚴重、甚至燒毀電機;指出由于水泵長(cháng)時(shí)間在低揚程、大流量工況下運行,產(chǎn)生汽蝕、振動(dòng)、噪音、附加徑向力、水泵超功率等破壞。針對使用工況和運行工況,提出了改善解決措施確保泵站正常使用。
關(guān)鍵詞
潛污泵站汽蝕疲勞破壞氣隙掃膛措施
引言
某污水提升泵站設計日排污水量19萬(wàn)噸,提升泵型式為潛水排污泵,5用1備,共6臺套水泵并聯(lián)運行。其單臺排污泵流量Q=1620m3/h,揚程H=47.5m,轉速n=1450r/min,配套功率P=315kW,通過(guò)固體顆粒為125×110mm。水泵無(wú)故障連續運行1年后,陸續出現各種故障,每次維修后正常運行沒(méi)多久,又會(huì )出現新的故障,如此反反復復1年多,也沒(méi)有徹底解決問(wèn)題,已經(jīng)嚴重影響到泵站的正常排污,需要全面分析故障原因并徹底解決。
1、故障描述
經(jīng)拆解水泵、查看運行記錄、維修記錄及泵站現場(chǎng)實(shí)際,主要表現為:
(1)耦合接口與泵體的聯(lián)接螺栓斷裂3根,耦合接口斷裂(見(jiàn)圖1)。
(2)葉輪磨損嚴重,出現蜂巢狀坑點(diǎn),甚至有的葉片已經(jīng)穿孔,葉片缺失、失重非常嚴重(見(jiàn)圖2)。
(3)葉輪輪轂有斷裂的情況,葉輪鎖緊螺母和葉輪有脫落的情況,與葉輪輪轂端面配合的主軸軸肩退刀槽處有斷裂的情況。
(4)水泵上軸承損壞、更換多次。
(5)電機多次燒毀,有掃膛痕跡和硬物劃傷痕跡。
(6)多數情況下只有2臺水泵在并聯(lián)運行,偶爾運行3臺水泵,水泵運行時(shí)管路系統和水泵有振動(dòng)的現象。
(7)進(jìn)水池泥沙含量很大,有時(shí)已經(jīng)淹沒(méi)到水泵的泵體上邊緣,在拆解水泵時(shí),發(fā)現葉輪內部已經(jīng)纏繞很多塑料袋、廢紙等纖維狀物體,造成葉輪嚴重堵塞。
2、故障原因分析
(1)耦合接口聯(lián)接螺栓斷及耦合接口斷裂,主要原因有:①聯(lián)接螺栓強度不符合要求;②耦合接口材料及機械性能不符合設計要求;③產(chǎn)生很大的徑向力或者振動(dòng),使聯(lián)接螺栓和耦合接口疲勞破壞而產(chǎn)生斷裂。
(2)葉輪磨損及出現蜂巢狀坑點(diǎn)的主要原因有:①輸送介質(zhì)中含有大量的泥沙,在葉輪高速旋轉下產(chǎn)生機械磨損;②水泵產(chǎn)生汽蝕破壞,致使葉輪在抽送液體的化學(xué)和電解作用下而產(chǎn)生磨蝕破壞。
(3)葉輪脫落、主軸軸肩退刀槽處斷裂,主要原因有:①葉輪鎖緊螺母松動(dòng),葉輪與主軸配合間隙過(guò)大,在運行過(guò)程中,特別是開(kāi)停機過(guò)程中會(huì )造成機械破壞;②主軸機械強度不達標,造成疲勞損壞;③該處的退刀槽應力集中,從而造成疲勞損壞;④水泵產(chǎn)生過(guò)大的附加徑向力,致使主軸疲勞損傷。
(4)上軸承多次損壞,主要原因有:①軸承選擇偏小,不能滿(mǎn)足長(cháng)期運行要求;②產(chǎn)生過(guò)大的附加徑向力,致使軸承疲勞損壞,提前達到額定壽命期限。
(5)電機燒毀,有掃膛和劃傷現象產(chǎn)生的主要原因有:①電機過(guò)載發(fā)熱;②通風(fēng)、散熱、冷卻效果差使電機發(fā)熱;③電機轉子軸的強度、剛度差,產(chǎn)生過(guò)大擾度變形,從而出現掃膛等燒毀電機的現象;④上軸承損壞后的軸承保持架等破損物落入電機腔內,致使電機出現劃傷等現象。
(6)水泵及管路系統振動(dòng)的主要原因有:①管路系統固定不牢;②水泵耦合系統耦合不好,有漏水現象,引起機組振動(dòng);③水泵偏大流量運行,產(chǎn)生汽蝕破壞,同時(shí)伴隨很大的附加徑向力,使機組產(chǎn)生振動(dòng)和噪音。
(7)抽送的液體泥沙含量大和葉輪堵塞嚴重,直接后果是造成葉輪等過(guò)流部件磨損嚴重;比重過(guò)大,電機易超功率,提前進(jìn)入疲勞期,使用壽命明顯降低。
綜上所述,結合現場(chǎng)實(shí)際和各種理論計算分析,總結故障產(chǎn)生的原因主要有:
(1)由于特殊情況致使泵站淤泥淤塞嚴重,導致機組設備不能正??煽窟\行。
(2)水泵按照5用1備進(jìn)行設計,而實(shí)際只運行2~3臺水泵,系統裝置揚程損失小,水泵在低揚程、大流量下運行,會(huì )產(chǎn)生汽蝕、振動(dòng)、噪音、附加徑向力、水泵超功率、電機發(fā)熱等破壞現象。
(3)水泵轉速過(guò)高,一旦偏離設計工況運行,容易引起汽蝕,從而產(chǎn)生一系列汽蝕破壞。
(4)水泵主軸在附加徑向力和應力集中的聯(lián)合作用下斷裂。
(5)產(chǎn)生的附加徑向力,使上軸承提前達到壽命周期而損壞,在拆卸軸承的過(guò)程中,已經(jīng)使主軸的形位公差超差,特別是擾度增大,使電機運行氣隙不均,進(jìn)而破壞電機運行電磁場(chǎng),影響電機各項性能,使之提前損壞。
(6)上軸承座在電機腔側沒(méi)有設計軸承端蓋,使損壞的軸承保持架掉落入電機內腔,引起劃傷,甚至燒毀電機。
3、解決措施
(1)改善水泵的運行條件。對進(jìn)水池、集水池、格柵井、沉沙井的淤泥進(jìn)行清除,并且根據泥沙的含量情況進(jìn)行定期或不定期清除。
(2)增加一道格柵攔污裝置,盡可能攔截如廢紙、塑料袋、易拉罐等中小型垃圾,甚至清理如預制板、鋼筋、紅磚等建筑垃圾,為水泵的正常穩定運行提供必要的條件。
(3)對水泵進(jìn)行大修,注意校核、修正各尺寸,特別是形位尺寸,使之在設計的精度范圍內;對燒毀的電機重新嵌線(xiàn)、浸漆處理,保證絕緣性能等質(zhì)量要求。
(4)針對實(shí)際只有2~3臺水泵并聯(lián)運行的情況,如果近期排污量達不到19萬(wàn)噸/天,建議選擇3臺流量、揚程合適該工況的潛水排污泵進(jìn)行替換運行,以達到滿(mǎn)足使用要求、提高效率、節能的目的。如圖3所示,單臺水泵流量Q=2000m3/h,揚程H=39m,轉速n=980r/min,配套功率P=315kW。
(5)如果依舊使用原水泵進(jìn)行運行,如圖3所示,水泵會(huì )偏向大流量運行,極易發(fā)生汽蝕,可采用如下方法處理:①通過(guò)水泵出口調節閥門(mén)把流量調小;
?、谑褂米冾l調速裝置降低轉速運行;③可適當車(chē)大葉輪進(jìn)口,或把葉片進(jìn)口去掉一部分;④減薄葉片的進(jìn)口邊(或打磨修尖葉片的進(jìn)口邊);⑤根據實(shí)際運行的流量、揚程參數,重新設計葉輪替換原葉輪,同時(shí)使用耐汽蝕的材料,如選用硬質(zhì)合金系列(13Cr鋼)。
4、結束語(yǔ)
本文列舉了故障產(chǎn)生的可能因素,根據實(shí)際情況找到了產(chǎn)生故障的原因,確定了解決辦法,可為解決類(lèi)似問(wèn)題提供經(jīng)驗。
30
年研發(fā)經(jīng)驗
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項專(zhuān)利證書(shū)
Patent
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