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大型排污泵站故障原因分析

大型排污泵站故障原因分析
時間:2014-08-01
  中國泵業網對大型排污泵站故障原因分析,指出由于輸送介質中含有大量泥沙和各種纖維物體,使水泵磨損嚴重、堵塞嚴重、甚至燒毀電機;指出由于水泵長時間在低揚程、大流量工況下運行,產生汽蝕、振動、噪音、附加徑向力、水泵超功率等破壞。針對使用工況和運行工況,提出了改善解決措施確保泵站正常使用。  關鍵詞  潛污泵站汽蝕疲勞破壞氣隙掃膛措施  引言  某污水提升泵站設計日排污水量19萬噸,提升泵型式為潛水排污泵,5用1備,共6臺套水泵并聯運行。其單臺排污泵流量Q=1620m3/h,揚程H=47.5m,轉速n=1450r/min,配套功率P=315kW,通過固體顆粒為125×110mm。水泵無故障連續運行1年后,陸續出現各種故障,每次維修后正常運行沒多久,又會出現新的故障,如此反反復復1年多,也沒有徹底解決問題,已經嚴重影響到泵站的正常排污,需要全面分析故障原因并徹底解決。  1、故障描述  經拆解水泵、查看運行記錄、維修記錄及泵站現場實際,主要表現為:  (1)耦合接口與泵體的聯接螺栓斷裂3根,耦合接口斷裂(見圖1)。  (2)葉輪
  中國泵業網對大型排污泵站故障原因分析,指出由于輸送介質中含有大量泥沙和各種纖維物體,使水泵磨損嚴重、堵塞嚴重、甚至燒毀電機;指出由于水泵長時間在低揚程、大流量工況下運行,產生汽蝕、振動、噪音、附加徑向力、水泵超功率等破壞。針對使用工況和運行工況,提出了改善解決措施確保泵站正常使用。   關鍵詞   潛污泵站汽蝕疲勞破壞氣隙掃膛措施   引言   某污水提升泵站設計日排污水量19萬噸,提升泵型式為潛水排污泵,5用1備,共6臺套水泵并聯運行。其單臺排污泵流量Q=1620m3/h,揚程H=47.5m,轉速n=1450r/min,配套功率P=315kW,通過固體顆粒為125×110mm。水泵無故障連續運行1年后,陸續出現各種故障,每次維修后正常運行沒多久,又會出現新的故障,如此反反復復1年多,也沒有徹底解決問題,已經嚴重影響到泵站的正常排污,需要全面分析故障原因并徹底解決。   1、故障描述   經拆解水泵、查看運行記錄、維修記錄及泵站現場實際,主要表現為:   (1)耦合接口與泵體的聯接螺栓斷裂3根,耦合接口斷裂(見圖1)。   (2)葉輪磨損嚴重,出現蜂巢狀坑點,甚至有的葉片已經穿孔,葉片缺失、失重非常嚴重(見圖2)。   (3)葉輪輪轂有斷裂的情況,葉輪鎖緊螺母和葉輪有脫落的情況,與葉輪輪轂端面配合的主軸軸肩退刀槽處有斷裂的情況。   (4)水泵上軸承損壞、更換多次。   (5)電機多次燒毀,有掃膛痕跡和硬物劃傷痕跡。   (6)多數情況下只有2臺水泵在并聯運行,偶爾運行3臺水泵,水泵運行時管路系統和水泵有振動的現象。   (7)進水池泥沙含量很大,有時已經淹沒到水泵的泵體上邊緣,在拆解水泵時,發現葉輪內部已經纏繞很多塑料袋、廢紙等纖維狀物體,造成葉輪嚴重堵塞。   2、故障原因分析   (1)耦合接口聯接螺栓斷及耦合接口斷裂,主要原因有:①聯接螺栓強度不符合要求;②耦合接口材料及機械性能不符合設計要求;③產生很大的徑向力或者振動,使聯接螺栓和耦合接口疲勞破壞而產生斷裂。   (2)葉輪磨損及出現蜂巢狀坑點的主要原因有:①輸送介質中含有大量的泥沙,在葉輪高速旋轉下產生機械磨損;②水泵產生汽蝕破壞,致使葉輪在抽送液體的化學和電解作用下而產生磨蝕破壞。   (3)葉輪脫落、主軸軸肩退刀槽處斷裂,主要原因有:①葉輪鎖緊螺母松動,葉輪與主軸配合間隙過大,在運行過程中,特別是開停機過程中會造成機械破壞;②主軸機械強度不達標,造成疲勞損壞;③該處的退刀槽應力集中,從而造成疲勞損壞;④水泵產生過大的附加徑向力,致使主軸疲勞損傷。   (4)上軸承多次損壞,主要原因有:①軸承選擇偏小,不能滿足長期運行要求;②產生過大的附加徑向力,致使軸承疲勞損壞,提前達到額定壽命期限。   (5)電機燒毀,有掃膛和劃傷現象產生的主要原因有:①電機過載發熱;②通風、散熱、冷卻效果差使電機發熱;③電機轉子軸的強度、剛度差,產生過大擾度變形,從而出現掃膛等燒毀電機的現象;④上軸承損壞后的軸承保持架等破損物落入電機腔內,致使電機出現劃傷等現象。   (6)水泵及管路系統振動的主要原因有:①管路系統固定不牢;②水泵耦合系統耦合不好,有漏水現象,引起機組振動;③水泵偏大流量運行,產生汽蝕破壞,同時伴隨很大的附加徑向力,使機組產生振動和噪音。   (7)抽送的液體泥沙含量大和葉輪堵塞嚴重,直接后果是造成葉輪等過流部件磨損嚴重;比重過大,電機易超功率,提前進入疲勞期,使用壽命明顯降低。   綜上所述,結合現場實際和各種理論計算分析,總結故障產生的原因主要有:   (1)由于特殊情況致使泵站淤泥淤塞嚴重,導致機組設備不能正常可靠運行。   (2)水泵按照5用1備進行設計,而實際只運行2~3臺水泵,系統裝置揚程損失小,水泵在低揚程、大流量下運行,會產生汽蝕、振動、噪音、附加徑向力、水泵超功率、電機發熱等破壞現象。   (3)水泵轉速過高,一旦偏離設計工況運行,容易引起汽蝕,從而產生一系列汽蝕破壞。   (4)水泵主軸在附加徑向力和應力集中的聯合作用下斷裂。   (5)產生的附加徑向力,使上軸承提前達到壽命周期而損壞,在拆卸軸承的過程中,已經使主軸的形位公差超差,特別是擾度增大,使電機運行氣隙不均,進而破壞電機運行電磁場,影響電機各項性能,使之提前損壞。   (6)上軸承座在電機腔側沒有設計軸承端蓋,使損壞的軸承保持架掉落入電機內腔,引起劃傷,甚至燒毀電機。   3、解決措施   (1)改善水泵的運行條件。對進水池、集水池、格柵井、沉沙井的淤泥進行清除,并且根據泥沙的含量情況進行定期或不定期清除。   (2)增加一道格柵攔污裝置,盡可能攔截如廢紙、塑料袋、易拉罐等中小型垃圾,甚至清理如預制板、鋼筋、紅磚等建筑垃圾,為水泵的正常穩定運行提供必要的條件。   (3)對水泵進行大修,注意校核、修正各尺寸,特別是形位尺寸,使之在設計的精度范圍內;對燒毀的電機重新嵌線、浸漆處理,保證絕緣性能等質量要求。   (4)針對實際只有2~3臺水泵并聯運行的情況,如果近期排污量達不到19萬噸/天,建議選擇3臺流量、揚程合適該工況的潛水排污泵進行替換運行,以達到滿足使用要求、提高效率、節能的目的。如圖3所示,單臺水泵流量Q=2000m3/h,揚程H=39m,轉速n=980r/min,配套功率P=315kW。   (5)如果依舊使用原水泵進行運行,如圖3所示,水泵會偏向大流量運行,極易發生汽蝕,可采用如下方法處理:①通過水泵出口調節閥門把流量調小;   ②使用變頻調速裝置降低轉速運行;③可適當車大葉輪進口,或把葉片進口去掉一部分;④減薄葉片的進口邊(或打磨修尖葉片的進口邊);⑤根據實際運行的流量、揚程參數,重新設計葉輪替換原葉輪,同時使用耐汽蝕的材料,如選用硬質合金系列(13Cr鋼)。   4、結束語   本文列舉了故障產生的可能因素,根據實際情況找到了產生故障的原因,確定了解決辦法,可為解決類似問題提供經驗。
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